當(dāng)前位置:汽車配件110網(wǎng) >> 汽修百科 >> 汽車構(gòu)造維修 >> 從車身外觀鈑金件的配合看隱性故障(圖) |
互聯(lián)網(wǎng) wl04qc1b 汽車構(gòu)造維修 2006-12-22
在實(shí)際事故車修復(fù)中,對(duì)于局部變形產(chǎn)生的損傷,可以很直觀地做出判斷。但對(duì)于整體變形造成的損傷就不那么容易查明。只有通過(guò)精確的測(cè)量才能確定變形的具體位置及損傷程度。正確的車身檢測(cè)與測(cè)量是車身修復(fù)的基礎(chǔ),是修復(fù)工作中不可缺少的重要環(huán)節(jié)。它是有效維持或恢復(fù)車身正常的工作能力、延長(zhǎng)使用壽命并使其處于完好技術(shù)狀態(tài)的重要依據(jù),也是修復(fù)后車輛在穩(wěn)定性、使用性、安全性等各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)的有力保證。測(cè)量的最終結(jié)果實(shí)際上就是讓車身上比較重要的控制點(diǎn)和工藝孔在修復(fù)后達(dá)到設(shè)計(jì)時(shí)原始的幾何尺寸。 根據(jù)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)分析,上述情況應(yīng)為車輛前部框架已發(fā)生向右側(cè)偏移變形,而前發(fā)動(dòng)機(jī)蓋仍在原始位置,最終導(dǎo)致上述鈑金件配合不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。這種現(xiàn)象在車輛受到側(cè)向撞擊后極易出現(xiàn),工作5年以上的鈑金維修人員對(duì)此類現(xiàn)象一般都可做出正確判斷。 為證實(shí)上述分析觀點(diǎn),將車輛置于校正架上,用電子測(cè)量系統(tǒng)對(duì)車身上的控制點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量。當(dāng)測(cè)量到車身前部下橫梁上的點(diǎn)時(shí),電腦顯示此點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)向右偏移了7mm。用打印機(jī)對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行打印。確定變形后通知前臺(tái)業(yè)務(wù)人員與車主及時(shí)取得聯(lián)系。車主到場(chǎng)后,我們向其出示了打印數(shù)據(jù)報(bào)告,并說(shuō)明這種現(xiàn)象會(huì)導(dǎo)致前杠換新后無(wú)法完全安裝到位,各鈑金件的配合間隙通過(guò)簡(jiǎn)單的調(diào)整也無(wú)法達(dá)到裝配質(zhì)量要求,更為嚴(yán)重的是車輛在以后使用中還可能出現(xiàn)跑偏、共振、輪胎非正常磨損等故障。要解決這一系列問(wèn)題必須對(duì)變形部位進(jìn)行校正修復(fù)。車主聽(tīng)到解釋后,對(duì)我們的工作表示了肯定和感謝,并帶著我們打印的數(shù)據(jù)報(bào)告與保險(xiǎn)公司進(jìn)行協(xié)商,最終得到了保險(xiǎn)公司底盤校正項(xiàng)目的追加賠償。 這是一起典型的保險(xiǎn)公司定損人員與前臺(tái)業(yè)務(wù)人員由于缺乏經(jīng)驗(yàn)所造成的工作失誤。如果從車身外觀鈑金件的配合上沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這起隱性故障,而直接按照前臺(tái)確定的維修項(xiàng)目進(jìn)行修理,即使將前杠等部件改動(dòng)安裝到位,但肯定為日后的故障埋下了伏筆,留下隱患。修復(fù)隱性故障為二次維修節(jié)省了時(shí)間,降低了成本,提高了修理質(zhì)量;同時(shí)有效避免了故障出現(xiàn)后維修廠、車主、保險(xiǎn)公司相互推諉的扯皮現(xiàn)象,更重要的是為維修廠贏得了良好的聲譽(yù)和口碑。 例2:一輛2002年生產(chǎn)的菲亞特西耶那,與前面大貨車發(fā)生追尾事故,造成左側(cè)上部車身變形嚴(yán)重。在維修車間對(duì)變形部位進(jìn)行修復(fù),更換了左前側(cè)懸掛系統(tǒng)的所有變形部件。做完四輪定位后,按正常工藝流程噴涂作業(yè)前對(duì)車輛進(jìn)行路試。行駛時(shí)明顯感覺(jué)車輛向右側(cè)跑偏,轉(zhuǎn)向時(shí)發(fā)沉、費(fèi)力。檢查車輛外觀時(shí)發(fā)現(xiàn),左前門輕微下垂,鉸鏈處有改動(dòng)痕跡,且左前葉子板上部與左前縱梁螺絲連接處有明顯的改孔現(xiàn)象(見(jiàn)圖2)。修復(fù)后底盤數(shù)據(jù)打印報(bào)告顯示,車身下部各重要控制點(diǎn)和工藝孔都在其正確位置上。 底盤數(shù)據(jù)正常,而且更換了下部所有變形的部件,兩側(cè)軸距應(yīng)該相等。我們暫不考慮束角等關(guān)鍵因素。根據(jù)上述現(xiàn)象和我們實(shí)際工作的經(jīng)驗(yàn)分析,左前門鉸鏈改動(dòng)及左前葉子板改孔的根本原因是左前門立柱(A柱)和左前縱梁上部沒(méi)有充分拉伸修復(fù)到位。維修人員作業(yè)時(shí),在左前門立柱(A柱)和左前縱梁上部沒(méi)有充分拉伸到位的情況下,即對(duì)左前門進(jìn)行了調(diào)整并安裝了左前葉子板。左前門校正時(shí)不經(jīng)考慮,很隨意地通過(guò)改動(dòng)鉸鏈這一野蠻操作方法,以期望與周圍鈑金件配合達(dá)到最佳效果。當(dāng)車門勉強(qiáng)定位后,安裝左前葉子板時(shí)發(fā)現(xiàn),其與左前門的配合間隙下部正常,而上端間隙太小(實(shí)際上已經(jīng)重合)。這時(shí)維修人員仍沒(méi)意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)分析,而是一錯(cuò)再錯(cuò),在萬(wàn)般無(wú)奈之下,只好通過(guò)改動(dòng)螺絲孔的方法將左前葉子板上部向前挪動(dòng),以使左前葉子板與左前門的配合間隙達(dá)到允許的誤差范圍。雖然從表面看外觀鈑金件通過(guò)改動(dòng)幾近達(dá)到正常值,但由于左前減振器上座(減振塔)與左前縱梁通過(guò)焊接已形成一個(gè)整體,最終導(dǎo)致左前輪主銷后傾角過(guò)大。這便是造成車輛跑偏的重要原因之一。 分析至此,再次對(duì)車輛進(jìn)行四輪定位。屏幕顯示各車輪外傾角、束角正常,軸距相等,右前輪主銷后傾角正常,左側(cè)較之相差達(dá)1?0′。由于之前已做過(guò)一次四輪定位,看來(lái)主銷后傾角一直沒(méi)有引起維修人員的高度重視。有些人對(duì)此概念較為模糊,甚至誤認(rèn)為它就是軸距。主銷后傾角其實(shí)是指上球頭或支柱頂端與下球頭的連線(轉(zhuǎn)向時(shí),車輪圍繞其運(yùn)動(dòng)的轉(zhuǎn)向軸)向前或向后的角度。對(duì)于西耶那車型而言,主銷其實(shí)就是減振器,角度為不可調(diào)整。該角度設(shè)計(jì)的目的就是使汽車在行駛時(shí)如遇外力發(fā)生方向偏離時(shí),能產(chǎn)生自動(dòng)回正力,使車輪恢復(fù)到原來(lái)的中間位置。主銷后傾角過(guò)小會(huì)造成方向不穩(wěn)定、無(wú)法自動(dòng)回輪、高速行駛發(fā)飄,角度過(guò)大則會(huì)造成轉(zhuǎn)向時(shí)發(fā)沉、費(fèi)力。兩輪的主銷后傾角度超過(guò)0.5°時(shí),車輛將向較小的一側(cè)跑偏。 為確認(rèn)我們以上的分析與診斷,車輛上校正架并用電子測(cè)量系統(tǒng)的高度測(cè)量尺測(cè)量車身上部尺寸。通過(guò)測(cè)量發(fā)現(xiàn),左前縱梁上部減震塔處確實(shí)向后偏移了7mm。用專用夾具對(duì)其固定向前拉伸,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)后,重新調(diào)整外觀鈑金件。再次進(jìn)行四輪定位,路試正常,轉(zhuǎn)交下一道工序(噴漆組)。 這是一起通過(guò)利用觀察車身外觀鈑金件的配合不良、改孔等現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)隱含故障本質(zhì)的典型案例。目前,很多維修企業(yè)沒(méi)有配備車身上部高度測(cè)量尺,這對(duì)鈑金維修人員在修復(fù)車身上部時(shí)是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。動(dòng)輒改孔的野蠻操作方法在鈑金修復(fù)作業(yè)中較為常見(jiàn)。這里,筆者想再次提醒廣大同行,安裝非結(jié)構(gòu)性部件時(shí),千萬(wàn)不要隨意改動(dòng)。應(yīng)該充分考慮并分析它所隱含的故障本質(zhì),最終做到萬(wàn)無(wú)一失。 例3:一輛1995年生產(chǎn)的林肯城市,右前下部曾發(fā)生過(guò)拖底事故,在某家修理廠維修后發(fā)現(xiàn)右前門開啟時(shí)與右前葉子板下部有咬邊、刮蹭現(xiàn)象。車主因不滿其服務(wù)態(tài)度與技術(shù)水平不愿再去,便來(lái)我廠修理,要求進(jìn)行調(diào)整。接車后首先對(duì)車輛進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)右前門開關(guān)正常并無(wú)下垂現(xiàn)象,與右后門配合良好,與右前葉子板的配合間隙上端為8mm,下端僅為1.5mm(見(jiàn)圖3)。當(dāng)右前門開起到一定程度時(shí),下部門邊與右前葉子板下部(間隙小處)確實(shí)有刮蹭現(xiàn)象,刮蹭部位因磨損掉漆而出現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象。 根據(jù)上述現(xiàn)象,稍有經(jīng)驗(yàn)的鈑金維修人員就能做出正確判斷。在上次維修時(shí)由于種種原因,右前部下側(cè)梁頭處沒(méi)有充分修復(fù)到位,低于正常值。右前葉子板通過(guò)螺絲連接與之形成一個(gè)整體,最終導(dǎo)致上述現(xiàn)象。只對(duì)葉子板進(jìn)行簡(jiǎn)單調(diào)整無(wú)法解決此類問(wèn)題。經(jīng)過(guò)測(cè)量車輛前部梁頭確實(shí)低于正常值11mm。與車主協(xié)商后進(jìn)行修復(fù),對(duì)葉子板簡(jiǎn)單調(diào)整,與車門間隙均勻,刮蹭故障排除。 在實(shí)際工作中還有很多通過(guò)觀察車身外觀鈑金件配合情況,分析、判斷隱含故障的多個(gè)實(shí)際例子,如通過(guò)前后門的配合分析中立柱(B柱)、車身下部的變形情況,從后門、后葉子板、后備箱蓋之間的配合分析后部車身的變形情況等。在以前沒(méi)有校正架及測(cè)量系統(tǒng)時(shí),鈑金技師都是利用積累的經(jīng)驗(yàn)修車。這種方法雖然不夠精確,但對(duì)初步分析與判斷車身變形情況、隱含故障等確實(shí)是一套行之有效的好辦法。隨著精確電子測(cè)量系統(tǒng)的出現(xiàn),鈑金修復(fù)工作將更為科學(xué)有效。 |
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